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破碎机在提高入选原煤质量中运用剖析
来源:
盛科仪器 |
作者:
盛科仪器 |
时间:
2014-11-07
1原煤准备系统拣矸除杂状况。
1.1矿井煤质情况车集煤矿矿井二2煤层属于特低硫特低磷中灰分高发热量年轻的优质无烟煤,三煤组各煤层属于低硫特低磷中富灰分高发热量年轻的优质无烟煤,全井田二2煤灰份在5.58~33.36%之间,平均13.63%,一般为10~15%,故二2煤层以中灰为主;三22煤层灰分在8.78~39.21%,平均29.88%;三3煤层,灰分在12.02~38.03%之间,平均20.91%,故三煤组以中富灰为主。
各主要煤层煤质特征基本一致,皆为低~中灰,特低~低硫,特低磷,高发热量,抗碎强度较高,热稳定较好,并具有一定的技术加工性能的优质无烟煤。车集煤矿地质条件复杂,矿井断层多,井田岩浆岩活动比较频繁,岩体分布广泛,造成煤中大矸量不稳定;而且井下工作面大量使用钢材,铁丝等直支护产品,每天都有大量的井下杂物混入原煤,给原煤除杂造成了一定的难度。
1.2原煤准备流程矿井来煤经原煤系统筛孔为100mm的102圆振动筛(型号为:YAH-1848)进行预先筛分,+100mm经104手选后进入105破碎至100mm以下与102筛下物103混合后进入入选前准备分级作业,准备分级的粒度为13mm,通过202,202B,203分级筛进行分级,-13mm经301皮带直接运至末原煤仓,+13mm进入207,207B跳汰作业进行分选,也可以不经准备筛分环节,全部原煤进入两台跳汰机分选为精煤,中煤,矸石三个产品。
1.3现有的除杂环节。
①104手选皮带处每班共配备6名捡杂人员负责将粒度大于80mm的矸石及杂物除去,捡杂人员80%为女工或新工人,要求开机时岗位保证不少于4人进行除杂作业。②104手选后物料进入一台ZPUL-400×750型强力双齿辊
破碎机
,破碎物料落入103.当双齿辊
破碎机
出现故障或者维护检修时,启用备用的颚式破碎机。③103机头,107机头各设置除铁器一台,进行入选前的除铁。
1.4除杂效果与存在的问题现有的人员和设备除杂效果并不理想,破碎机下溜槽经常被大块矸石堵塞,而且破碎机很容易发生故障,需要停机处理。跳汰机中也常混入大块矸石,清理床层时会清理出较多铁器。经过长期观察与分析,手选岗位人员配备存在问题,矸石量大时4人上岗根本无法满足拣矸除杂需要,而且由于新人员上岗初期矸石和煤块分不清楚,降低了手选质量;手选作业强度较大,岗位人员易疲劳,造成少捡漏检。手选岗位司机定工定酬,捡矸量与薪酬不挂钩,也造成责任心不强,偷懒,漏检等情况。
设备方面,随着矿井产量的攀升,105破碎机长期满负荷运转,,磨损快,设备故障率高,影响破碎质量;由于入选量大,现有的两台除铁器不能将原煤中的铁器具全部除尽。
总之,因为人员,设备都达不到要求,使入洗原煤质量不能得到保证,影响全厂经济效益。
2提高拣矸除杂质量的几点建议。
要从根本上提高入洗原煤质量,必须下决心从人员和设备两方面解决问题才是关键。现提出以下几点改进措施。
2.1人的因素。
①增加手选人数,由现在的6人增加到9人,并保证开机情况下下至少有6人在岗位作业,人员配备上满足了工作需要。②安排责任心强,思想稳定和身体素质好的员工上岗,尽量不要让新员工作业,新员工对矸石的分辨意识不强,可能造成错拣,漏检。③建立健全的奖罚机制,将手选矸和捡杂量与工资挂钩,实行按劳分配;对因手选质量不好造成机电事故,生产事故的对相关责任人进行处罚。通过奖惩机制可以充分调动员工的积极性。④加强手选工的业务技能培训和思想教育,使他们能够更快更好的识别矸石并了解手选作业对后续流程的影响,从而从根本上提高他们的责任心和行动力。
2.2设备的因素。
①加强破碎机的维护和管理,确保破碎机破碎性能优越,并确保颚式破碎机完好,以便在双齿辊破碎机故障时使用。②将103机头,107机头除铁器更换为除铁能力更强的除铁器,并在201机尾增加一台除铁器,这样就可以很大程度提高除铁能力,有效控制进入跳汰机的铁器,使跳汰洗煤正常进行。
3结语。
通过以上措施的实施,可以进一步改善和提高拣矸除杂的效果,也可以保证破碎机的安全高效运转。有效提高入洗原煤质量,使跳汰洗选达到最好效果,从而确保了选煤厂生产的高效,优质的产品,提高企业的经济效益。
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